在去年10月份螺紋鋼微合金化重要合金價格暴漲的形勢下,北營公司積極響應(yīng)本鋼集團號召,由棒線材研究所牽頭,僅用40多天就完成了兩項微合金化工藝攻關(guān),合金替代取得突破性進展,打破了國內(nèi)釩氮合金生產(chǎn)銷售行業(yè)的價格壟斷,降低了生產(chǎn)成本,提升了本鋼集團螺紋鋼產(chǎn)品的市場競爭力。
去年10月份,螺紋鋼微合金化用重要合金釩氮合金每噸價格暴漲30余萬元,導(dǎo)致螺紋鋼HRB400E的噸鋼合金成本增加110~140元,給螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大的成本壓力,北營公司僅釩氮合金成本月增加就達1200萬元。10月中旬,北營公司按照本鋼集團降合金成本總體部署,組織研究采用螺紋鋼合金替代的可行性。棒線材研究所成立螺紋鋼合金替代項目攻關(guān)組,通過學習、考察、調(diào)研、試驗,結(jié)合北營棒材生產(chǎn)工藝裝備實際,確定了螺紋鋼棒材抗震鋼筋HRB400E、出口英標系列產(chǎn)品B500B不同微合金化工藝兩個攻關(guān)項目。
去年11月份,棒線材研究所重點組織開展HRB400E合金替代攻關(guān)。北營公司三條棒材產(chǎn)線工藝裝備不同,且需要試驗的工藝方案多、規(guī)格多,時間緊、任務(wù)重,天氣寒冷等因素,增加了工藝研究難度和生產(chǎn)試驗難度。自去年10月16日開始,棒線材研究所攻關(guān)組組織了Φ14~Φ32毫米共計8個規(guī)格不同工藝方案的生產(chǎn)試驗。攻關(guān)組成員克服困難,不分晝夜奔波于北營煉鋼廠、北營軋鋼廠一、二、三棒材生產(chǎn)現(xiàn)場,以及檢化驗物檢室、光譜室、金相室,制取數(shù)百個試樣進行力學性能檢驗、光譜檢驗、金相分析,通過試驗逐步優(yōu)化工藝及化學成分,最終解決了產(chǎn)品無屈服或屈服不明顯問題,并實現(xiàn)將力學性能穩(wěn)定控制在理想范圍內(nèi)。
北營煉鋼廠、北營軋鋼廠、板材檢化驗中心等單位對棒線材研究所技術(shù)攻關(guān)給予大力支持,北營煉鋼廠實現(xiàn)了窄成分控制,保證了試驗用坯料的生產(chǎn),北營軋鋼廠配合組織了不同規(guī)格、不同工藝方案的試驗,并保證了不同工藝條件下試驗樣品的需求。板材檢化驗中心物檢室、光譜室在完成正常生產(chǎn)檢驗任務(wù)的同時,每天多做試驗樣數(shù)十個。
經(jīng)過30多天的日夜奮戰(zhàn),該所成功研究出新的螺紋鋼HRB400E微合金化工藝技術(shù),這一新技術(shù)有效降低了螺紋鋼的合金成本,并可根據(jù)市場合金價格變化靈活選擇螺紋鋼微合金化方式,打破了國內(nèi)釩氮合金生產(chǎn)銷售行業(yè)的價格壟斷。按去年11月份不含稅合金價格計算,新復(fù)合微合金化工藝實現(xiàn)了不同規(guī)格噸鋼降低成本85~114元,在確保產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量的前提下,僅7天降低合金成本約205萬元,平均每天節(jié)約成本近30萬元。去年11月23日以來,Φ10~Φ32毫米螺紋鋼HRB400E按新的微合金化工藝實現(xiàn)批量生產(chǎn)。
棒線材研究所同期組織的英標出口系列B500B合金替代攻關(guān)也取得突破,Φ16~22毫米規(guī)格實現(xiàn)不再添加微合金,可達到原產(chǎn)品質(zhì)量性能水平。目前,棒線材研究所開始著手其他合金替代攻關(guān)項目并展開試驗,為進一步降低生產(chǎn)成本擴展空間。
據(jù)了解,螺紋鋼新工藝研究成功并推廣應(yīng)用后,迫使國內(nèi)釩氮合金價格逐月下降。按照去年11月份合金價格計算,采用新工藝后,年可降低合金成本約1.3億元;按照去年12月份合金價格計算,年可降成本約5400萬元。 該文觀點僅代表作者本人,如有文章來源系網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)系信息發(fā)布平臺,如有侵權(quán),請聯(lián)系本網(wǎng)及時刪除。
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